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威海市海王旋流器有限公司
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旋流器為什么會(huì)出現(xiàn)跑煤的現(xiàn)象?
時(shí)間:2017-08-16來(lái)源:海王科技瀏覽次數(shù):
形成分選密度調(diào)低后體系不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因主要是:①脫泥篩篩面跑水導(dǎo)致合格介質(zhì)密度短時(shí)間內(nèi)下降,形成分選不穩(wěn)定;②介質(zhì)與煤的體積比小,形成低密度分選時(shí)體系分選不穩(wěn)定;③重介旋流器的結(jié)構(gòu)不適應(yīng)工藝參數(shù)調(diào)整后的分選狀況;④合格介質(zhì)粒度過(guò)粗,因?yàn)榻橘|(zhì)自身的分級(jí)效應(yīng)而形成重介旋流器分選不穩(wěn)定。依據(jù)所列原因,對(duì)各影響要素進(jìn)行了逐個(gè)剖析。
(1)因?yàn)槊撃嗪Y篩板開(kāi)孔率偏低。導(dǎo)致入選煤量加大,篩面泄水才能缺乏,部分循環(huán)水隨篩上末煤直接進(jìn)入混料桶,導(dǎo)致合格介質(zhì)的密度下降。經(jīng)采樣查看,發(fā)現(xiàn)矸石脫介篩跑煤時(shí),合格介質(zhì)密度有瞬間下降的現(xiàn)象發(fā)作,顯著,脫泥篩篩上水稀釋合格介質(zhì)密度,確實(shí)是形成合格介質(zhì)密度動(dòng)搖而影響重介旋流器的分選穩(wěn)定性的原因之一。
(2)選煤廠(chǎng)重介旋流器入料泵的運(yùn)輸才能為l000m/h,當(dāng)體系入選原煤量到達(dá)550t/h時(shí),重介旋流器入選煤量約為430t/h,經(jīng)核算,合格介質(zhì)與煤的體積比為2.5:1,比DSM規(guī)則的2.8:1介固比要小,顯著不利于重介旋流器的穩(wěn)定分選,并且經(jīng)過(guò)削減入選煤量即可削減矸石脫介篩跑煤這一現(xiàn)象來(lái)看,恰當(dāng)增大介質(zhì)與煤的體積比有利于確保重介旋流器的分選作用。
(3)重介旋流器在大煤量運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)可能存在過(guò)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致部分精煤從底流口排出而形成跑煤。1150型重介旋流器底流口直徑為400mm,中心溢流管商徑為556mm,依據(jù)DSM的規(guī)則,底流口與溢流口直徑比最大不超越85%,故其底流口直徑仍能夠增大。加大底流口直徑可使底流合格介質(zhì)的密度下降,有利于經(jīng)過(guò)恰當(dāng)進(jìn)步合格介質(zhì)的密度的方法來(lái)減輕跑煤。
(4)一般來(lái)講,選用重介旋流器分選時(shí),用作合格介質(zhì)的磁鐵礦粉中<0.045mm粒級(jí)含量應(yīng)占80%~90%以上,磁性物含量在95%以上?,F(xiàn)場(chǎng)查看發(fā)現(xiàn),磁鐵礦粉中<0.045mm粒級(jí)含量缺乏20%,絕大多數(shù)為<0.074arm等級(jí),但磁性物含量符合要求。這表明合格介質(zhì)粒度顯著偏粗,可能是形成矸石脫介篩跑煤的主要原因。
依據(jù)上述剖析,采取了以下辦法:
換用高開(kāi)孔率的新式篩板,使脫泥篩篩板開(kāi)孔率進(jìn)步了4個(gè)百分點(diǎn),恰當(dāng)削減篩上沖水水量,發(fā)現(xiàn)跑煤現(xiàn)象有所削減,但入選煤量仍沒(méi)有顯著進(jìn)步
改變混料泵皮帶輪直徑,恰當(dāng)進(jìn)步泵的轉(zhuǎn)速,意圖是進(jìn)步介質(zhì)與煤的體積比。因?yàn)槭芄╇娯?fù)荷的約束,混料泵運(yùn)送才能雖有進(jìn)步,但作用不顯著
調(diào)大底流口直徑,到達(dá)最大錐比要求的85%,l』恰當(dāng)進(jìn)步合格介質(zhì)密度。試驗(yàn)結(jié)果表明,調(diào)大底流口直徑不僅達(dá)不到預(yù)期意圖,并且跑煤現(xiàn)象更為嚴(yán)重,精煤灰分無(wú)法確保
在矸石脫介篩研漏斗內(nèi)添加一根直徑為200mm、上半部分剖lj十并ll_可360。翻轉(zhuǎn)的取樣管,經(jīng)過(guò)新增管路,將部分介質(zhì)送到球磨機(jī)研磨,經(jīng)稀介磁選收回體系回來(lái)合格介質(zhì)桶。當(dāng)介質(zhì)不需研磨時(shí),翻轉(zhuǎn)取樣管,使其敞口朝下。即可中止分流研磨。帶煤試洗,入選煤量由本來(lái)的300t/h左右猛增到450~500t/h,且不再有跑煤現(xiàn)象。
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